近日,冀中股份葛泉矿在1623综放工作面生产过程中,通过创新端头支架出架方式,不仅大大降低生产成本,还多回收了煤炭资源,化验室破碎机,实现了双丰收。
该矿1623工作面采用放顶煤工艺回采,初采时工作面共有128架支架,两巷端头各使用三架ZFG3400-16/26型支架,受工作面布置影响,至回采结束时,共须出支架10架。根据在1721综放工作面生产经验,机尾6个支架推进中需连续上网、上绳,以确保机尾出架后能有效保障后溜电机、减速机的检修维护,但此生产工艺会大幅增加生产成本。
为降低生产成本,该矿积极实施技术创新,经过反复研究、参观学习,决定将按顺序出架的工艺调整为“抽出”式出架。在生产中,提前计算好出支架位置,提前10m机尾5个架开始上双网,0.5m一道绳,然后在出支架的位置向面帮扩深2m,顺长4m的出架通道,并在工作面上帮施工存放溜子机尾硐室。当工作面推至出支架位置后:将前溜子机尾顶到机尾硐室,并缩短前溜子一节,为倒数第三架让出出架通道;随后抽出倒数第三架支架放置支架通道升起支架接顶,及时打单体维护出架处顶板;并利用出架子后的空间,抽出后溜子箱体,缩短后溜子一节;然后将两个端头支架依次向下靠支架,最后前溜机尾下移接链子转圈,安全顺利完成抽出支架的工艺。
“抽”支架工艺的创新,产生了较高的社会效益和经济效益。据测算,1623工作面采用“抽”支架工艺,在整个回采周期里仅需不到一万元就可完成10架支架的出架工作,并可多回收煤炭资源近万吨。
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